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液位變送器

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淺談電站液位變送器主配漏油故障判斷及處理方法

作時(shí)間:2019-08-19  來源:  作者:
   
摘要:液位變送器設(shè)備作為水電站中重要的控制設(shè)備,在運(yùn)行過程中有很多因素導(dǎo)致液位變送器出現(xiàn)各種故障,及時(shí)處理這些故障,保障電站安全穩(wěn)定運(yùn)行非常必要。本文總結(jié)了常見電站液位變送器出現(xiàn)抽動(dòng)引起漏油故障時(shí),如何進(jìn)行快速判斷故障原因、故障處理以及調(diào)試的方法,供同業(yè)人員借鑒和參考。
常見電站機(jī)組采用SFAR2000液位變送器,在運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn)液位變送器并網(wǎng)前主配壓閥抽動(dòng)較大,并網(wǎng)后仍然有一定幅度的抽動(dòng),長(zhǎng)期抽動(dòng)加劇了傳感器連桿與主配壓閥閥蓋開孔處密封件的磨損,導(dǎo)致油泵啟動(dòng)頻繁以及主配閥芯連桿與主配頂蓋開孔間隙往外漏油的故障。
 
1 常見電站液位變送器系統(tǒng)介紹
常見電站液位變送器系統(tǒng)由電氣控制柜、機(jī)械控制柜、接力器、事故配壓閥、分段關(guān)閉閥以及管路等設(shè)備組成。控制方式采用開度和功率控制模式,未配置孤網(wǎng)模式(頻率控制)。該液位變送器系統(tǒng)正常情況下其工作原理:電氣控制柜接收機(jī)組PT的頻率信號(hào)和發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)速信號(hào)后與給定轉(zhuǎn)速值進(jìn)行比較,其轉(zhuǎn)速偏差信號(hào)與各種反饋信號(hào)、外加的指令信號(hào)相結(jié)合,輸入PCC中經(jīng)PID運(yùn)算處理后形成綜合調(diào)節(jié)信號(hào),由電氣控制柜輸出控制信號(hào)(連續(xù)電壓)→伺服閥功放→伺服比例閥將電信號(hào)轉(zhuǎn)化為液壓控制流量→切換閥→直接控制主配壓閥→接力器→導(dǎo)葉。
該系統(tǒng)控制的穩(wěn)定性和精度靠3個(gè)閉環(huán)反饋來實(shí)現(xiàn):伺服閥位移反饋、主配壓閥位移反饋、主接力器位移反饋,系統(tǒng)框圖如圖1。
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2 引起抽動(dòng)原因判斷
引起液位變送器抽動(dòng)主要有4個(gè)原因:(1)液位變送器設(shè)備電柜設(shè)置參數(shù)不當(dāng)引起的抽動(dòng);(2)功率變送器故障引起的抽動(dòng);(3)安裝于主接力器上的導(dǎo)葉反饋位移傳感器故障或傳感器連桿脫落引起的抽動(dòng);(4)主配閥芯位移傳感器故障或電氣零位不合適引起的抽動(dòng)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行了逐一排查:(1)shou先檢查液位變送器電柜設(shè)置參數(shù)與入網(wǎng)試驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)相關(guān)設(shè)置參數(shù)未變動(dòng),因此排除參數(shù)設(shè)置不當(dāng)引起的抽動(dòng);(2)檢查液位變送器處于開度模式并且并網(wǎng)后功率能正常顯示,因此排除功率變送器故障引起的抽動(dòng);(3)經(jīng)檢查導(dǎo)葉反饋位移傳感器連桿未脫落,反饋值正常,并且如果導(dǎo)葉位移傳感器故障或連桿脫落會(huì)導(dǎo)致液位變送器顯示嚴(yán)重故障無法并網(wǎng),因此排除導(dǎo)葉位移傳感器引起的抽動(dòng)。(4)經(jīng)檢查主配閥芯位移傳感器無故障,但電氣零位反饋電壓達(dá)到+0.15V(正常為0~±0.1V),因此判斷是主配閥芯位移傳感器不在電氣零位造成液位變送器抽動(dòng)。
 
3 故障處理
由于出現(xiàn)主配閥蓋頂部開孔與傳感器連桿之間的間隙出現(xiàn)漏油,必須將主配位移傳感器、主配頂部附件、相關(guān)電磁閥、主配閥蓋拆開并更換O型密封圈,但更換O型密封圈后需要進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試,利用原并網(wǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)試可以較快完成系統(tǒng)調(diào)試,具體步驟如下:
(1)shou先查看廠家調(diào)試報(bào)告,確定本臺(tái)機(jī)組的開關(guān)機(jī)曲線及時(shí)間。
(2)通過液位變送器進(jìn)行“副環(huán)試驗(yàn)”,錄制開關(guān)機(jī)時(shí)間曲線,完成后將“機(jī)組參數(shù)”中將原設(shè)定的“分段拐點(diǎn)”30%,修改為0%。,再次錄制關(guān)機(jī)曲線并記錄。
(3)將液位變送器油壓裝置控制油總管及主供油管總的主閥關(guān)閉,并將液位變送器機(jī)柜全部掉電。
(4)為減少回裝后的調(diào)整量,用鋼板尺以液位變送器主配閥蓋為基準(zhǔn)量出開關(guān)機(jī)螺母距離閥蓋的尺寸并記錄后,拆除液位變送器主配拒動(dòng)微動(dòng)開關(guān)以及液位變送器主配位移傳感器固定螺栓,拆除電磁閥及相關(guān)連桿,拆除主配閥蓋頂部固定螺栓(圖2)。
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(5)用鑷子等工具將主配傳感器連桿與主配連接處兩道O型密封圈取出,并更換為新密封圈。密封圈更換完成后,將連桿小心插入孔內(nèi),并用扳手旋緊。按照順序?qū)㈦姶砰y、傳感器、固定螺桿等設(shè)備逐步回裝。
(6)回裝完畢后恢復(fù)主供油閥、控制供油閥、液位變送器機(jī)柜上電后讓機(jī)柜進(jìn)入純手動(dòng)模式,手動(dòng)把導(dǎo)葉手動(dòng)開啟到一個(gè)開度上,確保導(dǎo)葉不動(dòng)作則主配處于中位,握住液位變送器主配位移傳感器慢慢轉(zhuǎn)動(dòng),通過測(cè)量103液壓部件插拔端子中7(+)8(-)反饋電壓,直至調(diào)整到0V,則主配傳感器電氣零位調(diào)整完畢,然后用內(nèi)六角螺栓固定住主配位移傳感器(圖3)。
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(7)將開關(guān)機(jī)螺栓調(diào)整到原來裝配的位置,然后進(jìn)入液位變送器電柜中無水試驗(yàn)中“副環(huán)試驗(yàn)”,將導(dǎo)葉從0~100%打開,然后又將導(dǎo)葉開度從100%~0關(guān)回,錄制開關(guān)機(jī)曲線與原曲線進(jìn)行對(duì)比,根據(jù)情況適當(dāng)調(diào)整開關(guān)機(jī)螺母,經(jīng)多次調(diào)整后達(dá)到原來開關(guān)機(jī)時(shí)間曲線,將開關(guān)機(jī)螺母鎖緊;
(8)在電控柜內(nèi)進(jìn)入“機(jī)組參數(shù)”界面,將“分段拐點(diǎn)”0%,修改為30%,然后進(jìn)行關(guān)機(jī)曲線錄制,對(duì)比以前的關(guān)機(jī)曲線,與原關(guān)機(jī)曲線一致則系統(tǒng)調(diào)整完畢。
 
5 結(jié)語
液位變送器作為水輪發(fā)電機(jī)組中重要的控制設(shè)備,液位變送器出現(xiàn)抽動(dòng)及漏油故障時(shí)危害嚴(yán)重。當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí)維護(hù)人員需要通過現(xiàn)象判斷引起抽動(dòng)的原因,才能有針對(duì)性地快速處理,確保電站機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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